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燕山石化乙烯深入挖潜 发挥装置最大效能

2006年11月21日11:6

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  燕山石化乙烯装置眼睛向内,深入挖潜,在发挥装置最大效能上做文章,积极实施各种优化方案,努力提高装置负荷率、平稳度,全力以赴多产乙烯。今年以来,燕山乙烯装置实现9+2+1生产122天、10+1+2生产70天、8+2+2生产57天,达到了历年以来装置负荷的最高水平。前十个月,乙烯产量达到67.96万吨,为年奋斗目标的84.94%。

  优化运行方式。高负荷是多产乙烯最有力的保证。上半年,燕山乙烯充分利用其他几套化工装置计划检修的机会,精心组织、合理安排,一方面在后路畅通时开足马力,尽可能多产乙烯;另一方面,在下游装置检修时,统筹安排裂解炉检修。在此期间,乙烯装置顺利完成了BA-106、BA-112、BA-113等裂解炉的强化传热技术改造,并及时投入生产运行,为装置高负荷生产创造了有力条件。其中,BA-113炉成为国内首台经过强化传热技术改造的10万吨裂解炉,开创了国内乙烯同类装置同规模裂解炉进行炉管改造的先河。据相关数据显示,改造后的裂解炉不仅能有效延长运行周期,也使单炉产能得到提升。同时,他们尽可能减少裂解炉烧焦时间,装置每个月都要进行7~8台次烧焦,他们通过认真分析研究,将裂解炉自动烧焦改为手动进行,每台炉子烧焦时间可减少12个小时左右,每个月即可减少100个小时左右,为高负荷生产赢得宝贵时间。

  优化控制参数。燕山乙烯持续不断开展技术攻关,通过模拟计算,逐步摸索出不同原料的最适宜裂解温度,根据原料变化及时调整裂解炉出口温度,选择最佳的裂解深度,最大限度保证裂解炉经济稳定长周期运行。技术人员根据原料的变化情况,在裂解炉运行周期允许的前提下,将加氢尾油、重柴油的裂解温度提高。据该车间主任介绍,裂解温度的提高虽然造成了裂解炉烧焦周期的缩短,但最直接的结果却是乙烯产量的上升。同时,车间想方设法提高操作平稳度,认真分析装置内循环的原因,对于冷箱部分在操作时合理分配冷量,优化减少冷箱热物料,调整好装置冷箱温度,以减少低压甲烷中乙烯的损失。操作人员在工艺参数调整上精益求精,坚决避免各种控制参数出现大幅升降,为最大限度提高乙烯产量提供保证。

  优化原料结构。针对原料油品质不好的状况,燕山乙烯积极寻求应对措施。他们把优化裂解原料结构作为提高乙烯收率的重要环节,其中最有效的措施之一是增加两台气体炉开工率,多裂解丙烷。丙烷是一种优质裂解原料,其乙烯收率要比石脑油高出10个百分点,以前由于丙烷原料限制,两台气体炉时开时停。今年,燕山石化进一步优化裂解原料,车间充分用好丙烷,开足马力生产,重点抓好双气体炉运行的稳定和优化,使乙烯收率有了明显改善。同时,双气体炉的投用还提高了裂解炉备用率,也使得装置高负荷运行模式得到了进一步丰富。另外,他们开稳开好干气回收系统,最大限度利用好该公司炼油厂的干气原料,保证应收尽收。据统计,今年以来,仅干气回收一项平均每天即可增产乙烯50吨左右。

来源:(中国化工网)
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